水鋼:“軋機四改進”巧做降本增效文章
“兩眼向內(nèi),挖潛增效,降低生產(chǎn)成本?!边@是今年水鋼公司軋鋼廠準備作業(yè)區(qū)在降本增效工作中不斷努力的方向.該作業(yè)區(qū)職工用改進軋機軸向鎖緊裝置、改進軋機孔型結(jié)構(gòu)、改進軋機軸承擋圈、改進軋機軸承端蓋等巧做降本增效文章。
改進軋機軸向鎖緊裝置。軋鋼廠二棒線和一高線的中、精軋機的軸向鎖緊裝置,由于支座孔尺寸較小,在生產(chǎn)過程中受到水和灰塵的影響,易造成支座和銷軸卡滯,卡滯后的支座和銷軸只能破壞性拆除,據(jù)統(tǒng)計,每月要將軋機下線兩次,每次更換需要40分鐘左右。職工龍尚云、楊軍經(jīng)分析后,對軋機鎖緊裝置的銷軸尺寸進行改進,改進后的設(shè)備運行穩(wěn)定,有效消除了隱患,節(jié)約一次性更換鎖緊裝置的材料達4850元。
改進軋機孔型結(jié)構(gòu)。軋鋼廠一棒線7號和9號軋機使用的軋輥以往是按照配輥圖加工后一直用到報廢。職工張云、李濱感到很可惜。他們經(jīng)過研究,優(yōu)化改進了軋輥的加工方式,將新的軋輥按照7號軋機的配輥圖加工成9號軋機孔型,軋完9號軋機的孔型后,不用加工外徑直接加工成7號軋機的孔型,9號軋機軋輥用完最后一個周期軋槽后,直接在舊軋槽上加工G7軋機軋槽,通過這種加工方式,每年可節(jié)約軋輥成本2.46萬元。
改進軋機軸承擋圈。軋鋼廠一高線2號和4號軋機固定端軸承座的軸承擋圈由于尺寸偏大,軋機在運行中受到水和氧化鐵的腐蝕后,需要對軋機的軸承進行更換,更換時因軸承拆除困難,經(jīng)常損壞軸承,導致備件成本增加。為此,職工們對軋機固定端的軸承擋圈尺寸進行改進,有效避免了軸承拆除時被損壞,減少備件消耗。
改進軋機軸承端蓋?!拔覀儗Χ艟€的φ350短應(yīng)力軋機軸承端蓋實施改進后,已經(jīng)連續(xù)兩個月沒發(fā)生故障了,軋機運行效果較好?!甭毠ね趿两蚪驑返馈M趿琳f的正是該作業(yè)區(qū)針對二棒線φ350短應(yīng)力軋機下軸承端蓋進行改進后的效果,該軋機在運行中發(fā)生竄輥、錯輥等現(xiàn)象,不僅影響正常生產(chǎn),還影響產(chǎn)品質(zhì)量。作業(yè)區(qū)組織技術(shù)力量對軋機的軸承端蓋改進后,有效消除了隱患,減少備件消耗,為生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。
來源:首鋼日報
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